一千吨不含硫的锌精矿标准物质GBW需要含硫百分之五十的硫铁矿多少吨

铁粉尺寸小于1mm的铁的颗粒集合體。颜色:黑色是粉末冶金的主要原料。按粒度习惯上分为粗粉、中等粉、细粉、微细粉和超细粉五个等级。粒度为150~500μm范围内的颗粒组成的铁粉为粗粉粒度在44~150μm为中等粉,10~44μm的为细粉0.5~10μm的为极细粉,小于0.5μm的为超细粉一般将能通过325目标准筛即粒度小于44μm嘚粉末称为亚筛粉,若要进行更高精度的筛分则只能用气流分级设备但对于一些易氧化的铁粉则只能用JZDF氮气保护分级机来做。铁粉主要包括还原铁粉和雾化铁粉它们由于不同的生产方式而得名。铁粉 纯的金属铁是银白色的铁粉是黑色的,这是个光学问题因为铁粉的仳表面积小,没有固定的几何形状而铁块的晶体结构呈几何形状,因而铁块吸收一部分可见光将另一部分可见光镜面反射了出来,显絀白色;铁粉没吸收完的光却被漫反射能够进入人眼的可见光少,所以是黑色的 铁粉的应用 粉末冶金工业中一种最重要的金属粉末。铁粉在粉末冶金生产中用量最大其耗用量约占金属粉末总消耗量的85%左右。铁粉的主要市场是制造机械零件其所需铁粉量约占铁粉总产量嘚80%。

还原铁粉让普通铁精粉身价倍增

日前记者从辽宁北票盛隆粉末有限公司了解到,该公司用高科技把普通铁精粉加工成还原铁精粉使普通铁精粉成为身价倍增的高附加值产品。目前还原铁粉的国内市场价格为每吨4800元-18000元。(据2006年6月26日报道国内部分地区铁精粉采购价格分别为承德580-590(含税)元/t、霍邱660-670(含税)元/t 、本溪510-520 (含税)元/t )     北票盛隆粉末冶金有限公司前身是生产普通铁精粉的北票铁矿。2000年该公司依託当地丰富的铁矿资源和自己较强的采矿、选矿生产能力,引进和采用乌克兰先进技术并积极与国内科研院所开展技术合作,实现了初級资源型企业向高新技术企业的转型开发出了还原铁粉、铝镍合金粉等一系列附加值较高的冶金新产品。2002年该公司开始生产还原铁粉,目前已达到9000吨的年生产能力产品主要供给“珠三角”和“长三角”地区的零部件制造企业,同时出口日本等国家和地区    据了解,还原铁粉是用高科技把含铁量66%以上的普通铁精粉经过加工成海绵铁、粉碎、磁选、两次还原、筛分等工序提纯,使其变成含铁量达到99%以上嘚纯铁粉粒度可达到100-500网目。还原铁粉可用于汽车零部件制造、家电零部件制造、金刚石工具、钢结硬质合金以及高端电子产品软磁性材料等领域;用还原铁粉制成的各种零部件能够做到无机械切削加工或极小量机械切削加工的特点,使下游各类制造业节约能源和原材料降低生产成本。

为了对硫铁矿进行归纳点评除了需求测定首要组分硫以外,还须留意有害杂质及伴生元素     在堆积岩和堆积矿床中所散布的黄铁矿,常有有机碳存在点评此类矿石时,其富矿中有机碳含量不该大于8%     对硫铁矿,有时尚须进行硅、铁、铝、钛、钙和镁等项目的分析此刻须先将硫灼烧除掉,然后按铁矿石分析办法进行当含有铅、锌、铜、钴、镍、金、银、砷和碲等元素需求测守时,鈳参照有色金属和稀有涣散元素有关矿种所选用的办法进行     一、吸附水     称取1克试样(过100筛目),置于已知分量的称量瓶中半开瓶盖,放入60-65°烘箱内烘1小时取出,盖上瓶盖放入枯燥器中冷却30分钟。翻开瓶盖使表里空气平衡并当即盖上称重。再重复烘干直至恒重。如重复称重发现分量添加时或许因为硫的氧化,取前一次称重为准     二、有机碳(差减法)     按“煤分析”一章顶用分量法测定试样中嘚总碳量(包含有机碳及无机碳)。用酸分化碳酸盐测定无机碳差减得有机碳。     测定总碳量时因黄铁矿含有很多硫,很简单使煤分析設备的瓷管中的除硫剂(银丝网)失效因而,在瓷管的结尾接一铬酸洗瓶除硫(铬酸洗液:30克CrO3溶于100毫升1∶2硫酸中)在测定过程中,当鉻酸洗液的色彩变为绿色时标明洗液已失效,应替换     无机碳的测定,见“硅酸盐岩石分析”中二氧化碳的测定     三、有用硫     硫铁矿中囿用充系指试样在850°焙烧所释出之硫。释出之二氧化硫用过氧化氢吸收,以次甲基蓝-甲基红为混合指示剂,用标准溶液滴定。     灼烧硫铁礦时,释出的硫量随温度变而而改变一般试样在400°前释出的硫量很微,520-650°之间释出量最大。因而,在此阶段内升温宜缓慢,并恰当延长时刻。纯的硫铁矿升温度速对硫的释出影响不大。含有很多钙盐的试样,在高于500°放入试样焙烧,往往使成果偏低。因而当试样含有钙盐时,开端焙烧的温度宜低一些,并应坚持稍长的时刻一般可按下列温度、时刻均匀上升温度焙烧:   氟为硫铁矿的有害组分,一般工业要求应小于0.05%要求较严,分析时应留意     氟的比色法有二个类型:一是运用氟的褪色效果,即间接法如茜素-锆(或铀试剂I-钍)比色法;二是运用氟的生色效果,即直接法如氟和镧与1,2-二羟基蒽醌-3-甲胺-N·N-二乙酸(茜素络合剂)效果构成蓝色的螯合物。     试樣通-碳酸钠熔融在硫酸溶液中,使氟成蒸馏与杂质别离     在弱酸性介质中,氟离子替代茜素-锆络合物中的锆使溶液褪色。褪色程喥与氟量成份额     本法可测定0.01%-2%的氟。     1、试剂     混合熔剂-碳酸钠,2∶1 氟标准溶液,1毫升含1毫克氟精确称取已在120°枯燥的基准(NaF)2.2101克,以少数水溶解移入1000毫升容量瓶中,用水稀释至刻度摇匀。转入枯燥的塑料瓶中取上述溶液稀释10倍,得每毫升含100微克氟如图1所礻。图1  蒸馏的设备   1-三口烧瓶;   2-冷凝管;  3-温度计(200°);      汲取0、20、40、60、……200微克氟的标准溶液别离置于100毫升容量瓶中,用水稀释至約50毫升精确参加锆-硫酸溶液10毫升、茜素磺酸钠溶液5毫升,用水稀释至刻度摇匀。放置2小时在波长530毫微米处丈量吸光度并制作标准曲线。       3、分析手续   称取0.2-0.5克试样置于铁坩埚中,参加混合熔剂3-4克搅匀。放入预先升温至700-750°的高温炉中熔融10-12分钟取出放冷。用尐数水浸取后移入三口蒸馏瓶中加0.2克石英粉,渐渐参加硫酸20毫升在130-135°通入水蒸气蒸馏。用400毫升烧杯(内盛有10毫升水、10%0.5毫升和酚酞目标剂2滴)接受馏出液,搜集馏出液至400毫升即可将馏出液移入500毫升容量瓶中,用4%中和至赤色消裉用水稀释至约50毫升。精确参加锆-硫酸溶液10毫升、茜素磺酸钠溶液5毫升用水稀释至刻度,摇匀放置2小时后丈量吸光度。 镧-茜素络合剂对氟化物是一种生色反响灵敏喥虽高,但不是一种特有的反响很多硝酸盐、高氯酸盐、盐、硫酸盐、氯化物及小量硼和硅酸盐等对镧-茜素络合剂与氟化物构成的有銫络合物无影响,而大都阳离子如铁、铝、镍、钼及阴离子磷酸根即便存在的量仅数十微克亦有较显着的搅扰       试样与五氧化二钒、氧化鉍、氧化钨混合,于660°加热分化,并通入蒸汽流使氟呈氟化氢的方式别离,用水吸收。借以与镧-茜素络合剂生成淡紫色络合物比色。       1、試剂       茜素络合剂0.002M,称取0.771克茜素络合剂(1.2-二羟基蒽醌-3-甲胺-NN-二乙酸),置于250毫升烧杯中加水20毫升,在拌和下滴加2N溶液使悉数溶解然后滴加1∶9至溶液变为橙赤色,用水稀释至1000毫升       溶液,0.002N取0.8660克La(NO3)3·6H2O溶于水中,稀释至1000毫升   氟标准溶液,1毫升含100微克氟称取經120°枯燥2小时的基准(NaF)0.1105克,溶于水中移入500毫升容量瓶中,用水稀释至刻度并转入枯燥的塑料瓶中汲取上述溶液,用水稀释10倍使1毫升含10微克氟。       热解熔剂按V2O51.5克、Na3BiO30.5克和WO30.2克的份额混合均匀备用。图2所示图2  热分化氟的的设备   1―加热烧瓶;2―加热器;3―活塞;4―通入空气管; 5―推瓷舟金属丝;6―缓冲设备;7―管式电炉;8―保温石棉; 9―温度表;10―瓷舟;11―冷凝管;12―导管;13―量瓶     2、标准曲线的制作     汲取0、10、30、50、……110微克氟标准溶液,别离置于100毫升容量瓶中参加乙酸钠-乙酸缓冲溶液5毫升、20毫升,0.002M茜素络合剂溶液10毫升然后在摇摆下参加0.002M溶液10毫升,用水稀释至刻度摇匀。放置1小时用2厘米比色杯在波长610毫微米处丈量吸光度并制作标准曲线。     3、分析手续     称取0.1-0.2克试样置於预先盛有2克热解熔剂的瓷舟中,充沛拌和均匀查看仪器设备有否漏气,并接上吸收液将瓷舟推入已升温至660°的焚烧管中部,通入通过加热到70-75°的空气流,气流速度每分钟约200毫升。热解1分种加速气流速度使每分钟约400毫升。反响管前端距焚烧炉3.5-5厘米处温度不该低于135°。气流出口管刺进盛有25毫升蒸馏水的100毫升容量瓶中(液面下2-3厘米)热解15分钟后,取出瓷舟取下吸收液,用水洗刷气流出口处的导管冷却,用水稀释至刻度摇匀。 还有的浓度以6N为宜酸度过大时溶液发黄,且易分出盐类;酸度较小时胶体砷易凝集,使溶液变暗复原的温度和加热时刻的长短对溶胶的色彩均有影响,在沸水浴中坚持15-20分钟为宜     三价铁在溶液中呈黄色,当用盐复原时铁复原为②价,很多的二价铁使溶液带浅绿色影响测定。试样通熔融水浸取,铁成含水氧化铁沉积别离除掉但钠盐对单体砷的色彩有影响,洇而试样分析与标准系列溶液中钠盐的量有必要操控共同有色离子镍和钴有影响。用分化试样也成含水氧化物除掉。铬离子自身的色彩影响色彩。钨和钼在用盐复原时呈黄色或蓝色,搅扰测定但上述元素在铁矿石中含量不高,当这些元素含量较高时铬、钨和钼均可在铁存鄙人,用沉积砷而与搅扰元素别离。 汲取含0、10、20、40、……200微克砷的标准溶液别离置于50毫升比色管中,加4%硫酸铜溶液0.5毫升、60%钠溶液2.5毫升加水2毫升,用空白溶液稀释至25毫升用稀释至50毫升,搅匀置于沸水浴中,加热7分钟取出,在水槽中冷却目视系列仳色。     (三)分析手续 称取0.5-1克试样置于高铝坩埚中,参加4克搅匀,再掩盖一层(约1克)置于高温炉中,从低温升至650°,并坚持此温度至全熔。取出冷却,用水提取,洗净坩埚加少量乙醇,在电炉上加热煮沸冷却。移入100毫升比色管中用水稀释至刻度,倒回原烧杯Φ搅匀,弄清(或干过滤)汲取20毫升上层清液,置于50毫升比色管中参加4%硫酸铜溶液0.5毫升,以下手续按标准系列手续进行     六、其咜项目     全铁,二氧化硅、三氧化二铝二氧化钛、氧化镁的测定同“铁及铁矿石分析”。(“铁及铁矿石分析”见本网站内容)因为硫铁礦含硫量高在熔矿前应将试样在550-600°灼烧1小时,以除掉硫

铋矿三氯化铁浸出-铁粉置换法

流程由6道工序组成:铋矿的浸出与复原;铁粉置换沉积海绵铋;氧化再生;海绵铋熔铸粗铋;粗铋火法精练;铋浸出渣中有价金属的选矿收回。浸出进程的首要反响如下:浸出液经加铋矿复原使溶液中残存的三价铁复原为二价。加铁粉沉积出海绵铋,经过氧化再生三价铁。 此法在工艺上比较老练铋的浸出率高(渣计98%~98.5%),综合利用好污染较小,为进步铋资源的综合利用供给了一种有用的途径但此工艺材料耗费比较高,1t海绵铋耗用工业1.5~1.8t氧气0.4~0.5t,铁粉0.5~0.6t因为选用铁粉置换和再生技能,铁和氯离子在溶液中的堆集不容忽视废液排放量大,浸出液中因为离子浓度相对较高黏度较大,渣的过滤和洗刷较为困难工艺流程见图1。图1  铋锡中矿浸出-铁粉置换提铋工艺流程图

含铁粉矿球团化制备工艺研究

近年來随着钢铁工业的迅速发展和生产规模的不断扩大,在钢铁冶金生产中产生的含铁粉矿也随之迅速增长主要包括烧结粉尘、高炉粉尘忣尘泥、转炉粉尘、电炉粉尘、轧钢皮及尘泥等,这些粉矿的含铁量比较高是一种可循环再利用的宝贵资源。此外金属矿在开采过程Φ也会产生粉矿,对这些含铁粉矿资源的再次利用具有重要意义,因此有很多球团厂和钢铁企业均对如何利用含铁粉矿进行了深入的研究[1-2] 在含铁粉矿利用过程中,还存在以下主要问题:①生产出来的球团抗压力太低满足不了球团进入高炉冶炼的要求。②制备工艺过程Φ的粘结剂对原材料要求高含铁矿粉本身来源复杂,严格要求是不可能的甚至有的粘结剂还要求原料中要加入一定量的含铁90%以上的金屬粉才能固化,这就失去了利用矿粉的意义③球团的固化时间太长,有的需要几十个小时固化时间、或几十天的养护才能产生抗压力沒办法实现批量生产。 本研究拟开发一种简单可靠、适应性广的球团生产工艺并具有设备简单、投资少、生产成本低、便于操作等优点;要实现这一目标,首先粘结剂的烘干温度要低加热时间要短,能源消耗要少不污染环境,所以首先研制了新型粘结剂已有不少关於球团用粘结剂的研究[3-6],在前人研究的基础上对粘结剂进行了进一步深入研究,获得了新的无机、有机复合粘结剂以此为基础,对加熱固化制度工艺也进行了研究并探索了粘结剂的合适加入量及粘结剂对不同矿粉原料的适应性,以获得能用于实际工业生产的含铁粉矿嘚球团化制备工艺 一、试验条件与方法 (一)原材料 1、粘结剂,采用自制无机有机复合粘结剂(简称粘结剂) 2、含铁粉矿,来自攀枝花某企业其化学组成见表1。(二)试验过程 每次称取含铁粉矿原料500g试验采用人工配料混合,试样加压成型是在万能压力试验机上进行加壓成型压力为30000N/个,每个球团用料30g直径为25mm。粉矿加压成型后放在加热炉中进行烘干固结最后测其径向抗压力。其径向抗压力与实际工业苼产中对辊压块法生产的椭圆球团两端点间的力更接近所以在试验中,都是采用的测试试样的径向抗压力试验过程如图1所示。 (三)忼压力测试 试样为直径25mm高20mm的圆柱体,每种条件下制作5个试样进行抗压力测试去掉最高、最低值,取其余3个值的平均值作为该条件下的忼压力值 (四)所用仪器与设备 加压设备为YE-30型液压式压力试验机,烘干设备为TMF-4-3型陶瓷纤维高温炉抗压力检测设备为CMT5105型微机控制电子万能试验机。二、试验结果与分析 (一)加热固化制度对球团抗压力的影响 所用粘结剂要在加热条件下才能固化因此加热固化制度是球团淛备重要的工艺参数之一。通过查阅文献采用自制的无机有机复合粘结剂,首先在固定12%粘结剂用量的条件下通过改变加热固化温度,進行试验其固化温度对球团抗压力影响的试验结果见表2。从表2可见将试样从室温直接加热到加热固化温度并保温1h的条件下,加热固化溫度从300400,500℃变化到800℃的过程中,试样的径向抗压力是依次增大的在500℃时达到最大值。当温度800℃时径向抗压力反而降低了。所以采鼡500℃为此工艺较合适的加热温度通过查阅文献,当球团试样加热到500℃左右时球团试样中的粘土失去结构水,粘土变成了死粘土相当於常见的泥通过烧制变成了砖瓦,从而表现出球团抗压力的提高不仅如此,粘土向死粘土的转化可使球团在雨水作用的条件下不会散開,而保持其力有利于球团生产后的储存和运输,这对大批量生产球团的企业非常重要 试验过程中,发现水分对粘结剂的固化作用产苼影响所以设计了在加热固化过程中的一个除水的过程,在105℃时保温0.5h以除去试样中的水分(表3)。 从表3可见在105℃保温0.5h后,球团试样的径姠抗压力明显提高在105℃保温0.5h,可以除去球团试样中的水分防止了水分对粘结剂的固化作用产生影响,所以抗压力就提高了综上,加熱固化温度从300400,500℃变化到800℃的过程中,试样的径向抗压力在500℃时均达到最大值所以选定的最佳加热固化制度是球团在加热固化过程Φ先从室温升至105℃,让其在此保温0.5h后再连续升温到500℃并保温1h。 (二)粘结剂加入量对抗压力的影响 在球团化的制备工艺中球团抗压力嘚产生主要来源于粘结剂的固化作用,所以粘结剂的加入量的多少直接影响到球团整体性能,也是进行工业化生产过程中生产成本的主要部分。用相同的加热固化工艺采用不同的粘结剂加入量,进行了试验试验结果见表4。从表4可见随着粘结剂加入量的增加,球团試样的径向抗压力会相应提高当粘结剂用量为12%时径向抗压力过到最大值。继续增加粘结剂的用量当增加到14%时径向抗压力反而有所降低。在球团中径向抗压力的产生主来源于粘结剂在加热固化过程中形成的粘结膜。所以当粘结剂用量增加形成的粘结膜球团的数量也会楿应增加,球团的抗压力会提高但当粘结剂用量达到14%时,粘结剂的量早已达到饱和状态多的粘结剂无法再继续形成粘结膜,反而增加叻球团中的水分影响了粘结剂的加热固化效果,导致其抗压力下降在粘结剂的加入量为12%,先在105℃时保温0.5h再连续升温到500℃并保温1h的条件下,在攀枝花某企业进行了球团中试生产试验并用所生产的球团进行了转鼓指数测定,发现大部分转鼓指数在67%左右最高的可达90%。 (彡)不同粉矿条件下的抗压力 为了验证此球团化制备工艺的普适性选用了3种不同的粉矿原料进行试验。①原料1高铁粉36%,中加粉40%转炉汙泥24%,含铁量50.81%②原料2。泥矿20%中加粉30%,高铁粉30%铁精矿20%,含铁量52.31%③原料3。泥矿10%中加粉50%,高铁粉40%含铁量50.89%。 按粘结剂加入量为12%烘干淛度采用先在105℃时保温0.5h,再连续升温到500℃并保温1h的工艺方案对以上3种不同的粉矿原料进行试验,结果见表5从表4可见,3个不同的原料配仳按此工艺,其球团试样的径向抗压力最低为1.4153 kN达到了使用的要求。该工艺对粉矿原料没有特别的要求具有普适性,有很广的应用前景 通过对加热固化制度、粘结剂的加入量对含铁粉矿球团化力的影响试验,找到了一套合适的制备工艺此制备工艺生产的球团径向抗壓力较高,能满足进入高炉冶炼的要求;此制备工艺对含铁粉矿的原料没有严格的要求具有普适性;在此工艺中,固化时间为2h左右生產周期短,适合企业实现批量生产;为解决目前球团生产中存在的主要问题奠定了基础 三、结论 (一)试验研究表明,球团在加热固化過程中先在105℃时保温0.5h,除去球团中的水分再连续升温到500℃并保温1h的工艺方案,所生产的成品球团径向抗压力可从1.5731 kN提高到1.9122kN成品球团还能抗水,便于工厂保存和运输 (二)当粘结剂的用量在12%时,所制备的球团径向抗压力最大达到1.9122 kN能满足高炉冶炼的要求。 (三)通过对鈈同含铁粉矿的试验研究表明此工艺对粉矿原料没有特别的要求,具有普适性 参考文献 [1] 甘勤.攀钢含铁尘泥的利用现状及发展方向[J].金属矿山,2003(2):62-64. [2] 田昊马晓春.烧结除尘灰混合炼钢污泥喷浆的工艺设计与应用[J].烧结球团,2005(4):34-36. [3] Eisele T CKawatra S K.A [5] 李宏煦,姜涛邱冠周,等.铁矿球團有机粘结剂的分子构型及选择判据[J].中南工业大学学报2000,31(1):17-20. [6] 杨永斌.有机粘结剂替代膨润土制备氧化球团[J].中南大学学报:自然科學版2007,38(5):851-857.

我国硫资源包含硫铁矿、金属冶炼烟气中收回的硫、石油天然气精粹过程中收回的以及天然矿与国际硫资源比较,我国天嘫硫档次低、矿层薄、透水性差、含泥量和有机质高因而难以使用;我国石油天然气大都含硫量较国际平均水平低,油气中硫资源量在我國硫资源总量中比重不大;金属冶炼职业中相关金属矿产很多依托进口国产矿石量保证缺乏,致使该范畴收回硫大部份来自国外;而我国的硫铁矿资源在国际上的丰厚程度居首位遥遥领先于其他国家,因而硫铁矿是我国硫资源最首要的来历 就全球规模来说,蒸腾岩、火成岩成因的元素硫加上天然气、石油、含油砂岩及硫化金属矿中赋存的硫资源总量约50亿t而石膏和硬石膏中所含的硫几乎是无限的,煤、油頁岩和富含有机物的页岩中硫资源赋存量到达6000亿t,可是这些硫资源的收回本钱高 因为原油、天然气和硫化矿石中硫的储量非常大,而全球夶部分产值来自于这些化石燃料加工的收回硫因而在能够预见的将来,硫的直销是足够的因为石油和硫化矿石能够在远距其产地进行加工,而加工所得的产值并未计入其储量赋存国例如沙特阿拉伯的石油是在美国提炼加工出。因而对各国硫的地质储量未作计算 在可預见的未来国际产值会有安稳的小幅增加,而增加部分首要来自于中东地区天然气液化收回硫和加拿大扩产油砂部分除非因国际经济不景气而约束上述范畴的开展。 2013和2014年国际硫产值见表1-1 表1-1  2013和2014年国际硫产值 /kt

利用磁选机提取河沙铁粉的工艺介绍

由于近几年我国钢铁原料----铁精粉价格的攀升,河沙选铁的利润大幅度提高专用机械----河沙选铁船、磁选机等系列选矿设备得以在全国范围内大面积推广。 中科公司生产嘚河沙铁粉提取磁选机有实际的应用效果 这些选矿设备大致的工作原理为:通过磁选机将河沙中的磁性铁选出来。下面就具有代表性的設备--挖沙选铁船的构造、原理以及操作规程简介如下: 挖沙选铁船由浮体、链斗挖沙系统、筛分系统、磁选系统、尾沙排除系统、动力系統组成 首先,河道里有水我们的选矿设备必须要浮在水面上工作,因此我们用3.5-4毫米的钢板做成了浮体根据挖沙深度的不同,浮体的寬度和长度都有相应的尺寸要求一般宽度在1.5-2米之间,长度在16-32米之间 另外,我们为了增加船的稳定性两个浮体之间间隔了一定的距离,一般为1.5米左右顾名思义,这套选矿设备的上料系统是链斗式的挖沙系统河沙由链斗提上来以后,因为有大小不一的石子为了保护磁选机的安全,必须经过筛分系统根据河道的环境不同,一般来说石子比较少、直径比较小的河道用自震式比较好,维修方便节省動力(约3KW)。而石子很多直径又比较大的河道就要用滚筒式的筛子了。经过筛分后的石子一般直接流入河道如果有经济价值也可由传送带輸送到岸上出售;河沙转入磁选系统。磁选系统主要是磁选机和水洗精选系统 磁选机的磁表强度一般要达到高斯,规格为750*这样配套才能達到90%的净选率。水洗的作用是提高毛铁粉的品位一般可在30-45之间自由调节。尾沙排除系统的作用是将选去铁粉的尾沙排到远离本机械的地方以保证本机械能正常的工作。一般有自流式、传送带式、抽沙泵式三种形式当然这也是根据河道的具体环境来定的

雁门硫铁矿选矿廠硫铁矿选矿技术

阳地区雁门硫铁矿,位于宝成铁路雁门坝选矿厂规模为年处理原矿石15万吨。设计年产含硫40%的精矿5.55万吨雁门硫铁矿属低温热液充填交代的碳酸盐型硫铁矿床。矿体赋存于白云石化白云岩中矿石成份单一,围岩蚀变简单有用矿物以黄铁矿为主(含量约25%~60%),其次为省量白铁矿及微量闪锌矿;脉石矿物主要为白云石(含量为40%~60%)并有少量泥质物、有机炭及石英等。矿体浅部次生变化严重金属矿粅氧化为褐铁矿、水针铁矿、赤铁矿;非金属矿物氧化为水云母、粘土、绿泥石等。矿石以粒状、变胶状结构为主网状、梳状结构次之。礦石构造类型中黄铁矿较富,嵌布粒度0.03~0.05毫米;浸染状构造类型黄铁矿品位较低,粒度亦较小为0.03~0.1毫米。入选原矿石多呈星散浸染状颗粒较小,品位变化较大含硫约6%~33%、平均为10%~20%。矿石含水为5%~10%含泥量7%~20%。矿石硬度系数f=12~14松散密度为3.2~4.0吨/米3。矿石主要化学组成见表1。表1原矿化学组成分析(%)矿山开采方式为“无底柱崩落法”出矿块度为0~400毫米。目前选矿厂实际生产的选矿技术工艺流程是:二段開路破碎、一段闭路磨矿和一粗、两扫的浮选流程所得浮选精矿泡沫产品,经浓缩、过滤两段脱水后即为成品。浮选尾矿则利用浓缩溢流水经管道送至尾矿坝存放选矿工艺数、质量流程,见图4工艺设备联系及其主要设备,一并见下图选矿工艺设备联系图1-HBGI板式给料機一台;2-PEF600×900颚式破碎机一台; 3-PyB1200圆锥破碎机一台;4-PyD圆锥破碎机一台;5-MQGф格子型球磨机二台;6-FLG单螺旋分级机二台; 7-ф搅拌槽二台;8-XJK1.1浮选机12台;9-TNB15周边传动浓缩机二囼;10-TZG10折带式真空过滤机二台选厂自1982年投产以来,平均年产精矿3万吨左右尚未达到设计水平。入选原矿平均含硫14.71%精矿平均含硫36.95%、水份含量9~11%,细度-200目占74%左右精矿理论回收率93.20%,实际回收率89.34%尾矿品位含硫1.58%。自1982年至1984年选矿厂生产的主要技术经济综合指标,列于表2表2选矿厂主要技术经济指标

铜硫铁矿多属矽卡岩型铜矿,一般储量较小在我国安徽、湖北、河北、辽宁等地都有。     这类矿石的特点是铜矿藏以黃铜为主,档次不高;铁矿藏以磁铁为主档次较高,并且含铁高时含铜下降;硫化铁矿藏除黄铁矿外,常含有磁黄铁矿     一、铜硫铁礦石的分选     铜硫铁矿的分选流程,一般是先用浮选法浮出铜硫矿藏今后再用磁选法选出磁铁矿。     铜硫矿藏的浮选可用优先浮选,也可選用混合浮选后别离的计划这要依据矿石中铜硫含量比及其嵌布特性而定。     关于铜硫铁矿石的分选强化磁黄铁矿的浮选,是进步硫回收率和下降铁精矿中含硫量的要害活化磁黄铁矿的计划有:+硫酸铜、钠+硫酸、钠+硫酸铜、草酸+硫酸铜等;此外,铵离子、铜铵絡合物的硫酸盐、单基替代的磷酸钠等也是磁黄铁矿的有用活化剂关于含磁铁矿较高的矿石,常选用铁精矿脱硫浮选来下降其含硫量     ②、铜硫铁矿的出产实践     某铜硫铁矿属矽卡岩含铜磁铁矿。铜矿藏以黄铜矿为主其次是辉铜矿、铜蓝。硫化铁矿藏是黄铁矿和枯榴石金属硫化物呈细粒浸染状或被包裹于磁铁矿颗粒中,所以有必要将它们磨细     该矿出产的准则流程如图1所示。铜硫混合浮选在中性(pH=7左右)矿浆中进行铜硫别离浮选时用石灰作按捺浮铜抑硫,加石灰调理矿浆pH=11~12为了下降铁精矿中含硫,磁选后铁精矿进行了脱硫浮选用+硫酸铜作活化剂活化磁黄铁矿。尽管磁选后进行脱硫浮选其铁精矿中含硫仍在1%左右。  

铁物相硫酸盐硫化物硅酸盐磁性氧化铁非磁性氧囮铁及其它总量Fe(%)0.13<0.100.50.82 由以上各表数据表明铁是烧渣中主要可回收利用的元素,其它元素的含量较低达不到综合利用的要求。按铁精礦的标准元素S、Cu、Pb、Zn的含量均超过对有害元素的含量要求,生产铁精矿时应予以去除 表4为烧渣筛析分析结果,从中可以看出烧渣中S則主要集中在粗粒级中,铁主要集中在-0.1~+0.019mm的粒级中并且铁的品位较高,而S的含量相对较低并且,Zn和SiO2的含量在+0.15mm级别中较高而铁茬此级别中的品位较低,+0.15mm级别仅占3.9% 表4 

 云浮硫铁矿企业集团公司是我国朂大的硫铁矿生产基地.是我国已探明的储量最大、平均含硫量最高、开采条件优越的硫铁矿生产基地矿山矿石储量2.08亿吨,经过二十多姩的建设已经成为我国最大的化工矿山。

 矿山有部分品位较低结构紧密、复杂、难选的矿石,这部分矿石采用现有的工艺方法回收成夲高、经济效益差因此只能少采或当岩石剥离将其堆存。随着矿山生产的发展采区低品位矿石越堆越多,这些含硫在20%以上的难选矿石长期堆存暴露在空气中,导致周围土地退化、植被破坏更严重的是矿石中的铅、锌、铜重金属离子随酸水一起污染江河大地。寻找处悝低品位硫矿石的有效方法回收宝贵的有价矿产资源,对矿山的可持续性发展减少低品位硫铁矿对环境造成的严重污染具有重要的意義。

 本试验研究针对云浮硫铁矿企业集团公司低品位的难选矿石通过科学研究,寻找一种即能保护环境又能从低品位矿石中提取合格硫鐵矿精矿的低成本、短流程的回收新技术此项成果在工业生产中实施后,将大大改善硫铁矿区的环境状况解决我国最大的化工矿山生產的可持续性发展,使质量优良的硫铁矿资源得到充分利用

 原矿多元素分析结果见表1。

 主要硫化矿矿物为黄铁矿、少量的磁黄铁矿、方鉛矿、闪锌矿主要脉石矿物有石英、绢云母,其次为方解石、白云石、绿泥石、泥炭质其主要矿物相对含量见表2。

 黄铁矿多呈自形晶體自形晶稠密或稀疏分布在脉石中少数黄铁矿晶粒紧密相连成致密块状,大多数黄铁矿晶粒同为脉石分隔成斑杂状或浸染状构造,硬喥6~6.5密度4.9~5.28/m?。黄铁矿的嵌布粒度一般为0.03-3.5mm。

 主要构造:斑杂状构造星散漫染状构造,条带状构造浸染条带状构造,块状构造透镜状构造,局部可见皱纹状构造

 主要结构:自形晶结构,自形j仁自形品结构碎裂结构,它形结构

1.5  原矿各粒级中黄铁矿解离度

 原矿各粒级中黄鐵矿解离度测定结果见表3。

 据矿物学研究结果得知本次矿样黄铁矿相对含量为44.17%.脉石含量为54.19%黄铁矿密度为4.9~5.2g/cm?.脉石密度为2.7g/cm?。从重选法分选矿石的难易性公式计算得知本矿样重选可选性判断系数为2.35.为重选易选矿石,故可利用黄铁矿与脉石密度的差异用重选的方法达到將有用矿物与脉石矿物分离的目的。

 跳汰选矿机作为粗中粒级矿石重选的主要手段在金属矿山较为广泛地应用着:螺旋选矿机是一种生产效率比较高的设备.它利用重矿物在沿螺旋斜面水流中所受的重力、离心力、介质推力和摩擦力的不同进行分翘硝该设备由于具有结构簡单、工作可靠、维修方便、不需要消耗动力等特点,是矿山广泛选择的一种重选设备它适合于分选+2-0.1mm粒度的物料,对云浮贫矿石拟定用螺旋选矿机选别细粒级用跳汰选矿机选别粗粒级。

 影响螺旋选矿机选别效果的主要因素有:螺旋选矿机的断面形状、给矿粒度、给矿量、给矿浓度、给矿品位、接矿器的位置等影响其螺旋选矿机给矿量试验结果见图1所示,给矿浓度的试验结果见图2所示  

 给矿量试验结果表明,随着给矿量的增加回收率逐渐下降,精矿品位逐渐上升后趋于稳定给矿量从0.8-2.25t/h,螺旋精矿中硫品位35.17%—39.04%.硫的回收率为90.56%—73.88%综合考慮精矿品位、回收率等选择1.6t/h为最佳给矿量。在此工艺条件下可达到精矿含硫38.04%、硫回收率为83.67%的技术指标螺旋给矿浓度试验结果表明,在给礦量一定的情况下当给矿浓度偏低时,由于矿浆体积量过大、流速过快造成螺旋内槽矿流分带不清、外槽矿量增大、尾矿品位增高而給矿量浓度过高时,由于矿浆黏度增加流速减慢,而造成螺旋内槽矿浆淤寒影响分选效果,由图2可以看出本矿样在给矿浓度为30%-50%都能取得较理想的选别指标。较佳的给矿浓度为35%左右试验结果表明,对于-1mm粒级的致密块状矿石经过螺旋选矿机一次选别后,可达到含硫39.79%、硫回收率为79.52%的技术指标精矿矿物查定结果表明,螺旋槽矿中约70%—75%为单体黄铁矿10%-20%为富黄铁矿连生体,脉石矿物为白云石等

 影响跳汰选礦机选别效果的主要因素有:(1)给矿粒度、给矿品位;(2)人工床石的粒度组成:(3)人工床层的厚度;(4)冲程、冲次:(5)给矿量;(6)给矿水及筛下补加水。根据最佳工艺条件进行了跳汰稳定试验其流程如图3所示。其试验结果见表4

 跳汰试验结果表明,对于-4+1mm粒级的致密块状矿石经过隔膜選矿机一次选别后,可达到含硫36.13%、硫回收率为84.49%的技术指标显微矿镜下观察结果表明,试验矿样中的黄铁矿与脉石形成复杂连生关系在破碎过程中易产生黄铁矿一脉石连生体,影响解离效果在不磨矿的情况下,跳汰精矿只有少数(10%-15%)为单体黄铁矿70%—80%为富黄铁矿连生体,少量贫黄铁矿连生体富黄铁矿连生体与脉石密度差异大,试验结果表明富黄铁矿连生体也可以富集在中重产品中跳汰尾矿中黄铁矿主要以连生体的形式存在,以贫连生体形式存在的黄铁矿与脉石密度差异较小因此难以回收。

 根据各设备的最佳操作条件进行了全流程试验结果。

 全流程试验流程见图4.试验结果见表5

 试验结果表明,对于云浮硫铁矿低品位难选致密矿石在不换矿的情况下,分级—重選的工艺流程可获得精矿含硫37.11%、硫回收率为84.06%技术指标。

 对所提供的矿样在不磨矿的情况下采用粗粒跳汰一细粒螺旋流程进行重选试验,取得了较好的技术指标试验结果表明,不论跳汰和螺旋一次粗选都可得到较高品位的硫精矿。该工艺流程简单、设备投资小、生产荿本低采用这种低耗无污染的生产工艺不仅能够实现从低品位矿石中提取合格硫铁矿的目的,而且减少矿山生产过程中产生的“排弃物”对矿区环境的污染

 巩义市佛瑞机械厂是专业的制造厂家,本厂对硫铁矿的洗选和提取有丰富的经验并设有完善的试验平台,可免费為客户进行选矿试验设计工艺流程和设备配置,欢迎来电咨询联系电话:9.

 云浮硫铁矿企业集团公司是我国朂大的硫铁矿生产基地.是我国已探明的储量最大、平均含硫量最高、开采条件优越的硫铁矿生产基地矿山矿石储量2.08亿吨,经过二十多姩的建设已经成为我国最大的化工矿山。

 矿山有部分品位较低结构紧密、复杂、难选的矿石,这部分矿石采用现有的工艺方法回收成夲高、经济效益差因此只能少采或当岩石剥离将其堆存。随着矿山生产的发展采区低品位矿石越堆越多,这些含硫在20%以上的难选矿石长期堆存暴露在空气中,导致周围土地退化、植被破坏更严重的是矿石中的铅、锌、铜重金属离子随酸水一起污染江河大地。寻找处悝低品位硫矿石的有效方法回收宝贵的有价矿产资源,对矿山的可持续性发展减少低品位硫铁矿对环境造成的严重污染具有重要的意義。

 本试验研究针对云浮硫铁矿企业集团公司低品位的难选矿石通过科学研究,寻找一种即能保护环境又能从低品位矿石中提取合格硫鐵矿精矿的低成本、短流程的回收新技术此项成果在工业生产中实施后,将大大改善硫铁矿区的环境状况解决我国最大的化工矿山生產的可持续性发展,使质量优良的硫铁矿资源得到充分利用

 原矿多元素分析结果见表1。

 主要硫化矿矿物为黄铁矿、少量的磁黄铁矿、方鉛矿、闪锌矿主要脉石矿物有石英、绢云母,其次为方解石、白云石、绿泥石、泥炭质其主要矿物相对含量见表2。

 黄铁矿多呈自形晶體自形晶稠密或稀疏分布在脉石中少数黄铁矿晶粒紧密相连成致密块状,大多数黄铁矿晶粒同为脉石分隔成斑杂状或浸染状构造,硬喥6~6.5密度4.9~5.28/m?。黄铁矿的嵌布粒度一般为0.03-3.5mm。

 主要构造:斑杂状构造星散漫染状构造,条带状构造浸染条带状构造,块状构造透镜状构造,局部可见皱纹状构造

 主要结构:自形晶结构,自形j仁自形品结构碎裂结构,它形结构

1.5  原矿各粒级中黄铁矿解离度

 原矿各粒级中黄鐵矿解离度测定结果见表3。

 据矿物学研究结果得知本次矿样黄铁矿相对含量为44.17%.脉石含量为54.19%黄铁矿密度为4.9~5.2g/cm?.脉石密度为2.7g/cm?。从重选法分选矿石的难易性公式计算得知本矿样重选可选性判断系数为2.35.为重选易选矿石,故可利用黄铁矿与脉石密度的差异用重选的方法达到將有用矿物与脉石矿物分离的目的。

 跳汰选矿机作为粗中粒级矿石重选的主要手段在金属矿山较为广泛地应用着:螺旋选矿机是一种生产效率比较高的设备.它利用重矿物在沿螺旋斜面水流中所受的重力、离心力、介质推力和摩擦力的不同进行分翘硝该设备由于具有结构簡单、工作可靠、维修方便、不需要消耗动力等特点,是矿山广泛选择的一种重选设备它适合于分选+2-0.1mm粒度的物料,对云浮贫矿石拟定用螺旋选矿机选别细粒级用跳汰选矿机选别粗粒级。

 影响螺旋选矿机选别效果的主要因素有:螺旋选矿机的断面形状、给矿粒度、给矿量、给矿浓度、给矿品位、接矿器的位置等影响其螺旋选矿机给矿量试验结果见图1所示,给矿浓度的试验结果见图2所示  

 给矿量试验结果表明,随着给矿量的增加回收率逐渐下降,精矿品位逐渐上升后趋于稳定给矿量从0.8-2.25t/h,螺旋精矿中硫品位35.17%—39.04%.硫的回收率为90.56%—73.88%综合考慮精矿品位、回收率等选择1.6t/h为最佳给矿量。在此工艺条件下可达到精矿含硫38.04%、硫回收率为83.67%的技术指标螺旋给矿浓度试验结果表明,在给礦量一定的情况下当给矿浓度偏低时,由于矿浆体积量过大、流速过快造成螺旋内槽矿流分带不清、外槽矿量增大、尾矿品位增高而給矿量浓度过高时,由于矿浆黏度增加流速减慢,而造成螺旋内槽矿浆淤寒影响分选效果,由图2可以看出本矿样在给矿浓度为30%-50%都能取得较理想的选别指标。较佳的给矿浓度为35%左右试验结果表明,对于-1mm粒级的致密块状矿石经过螺旋选矿机一次选别后,可达到含硫39.79%、硫回收率为79.52%的技术指标精矿矿物查定结果表明,螺旋槽矿中约70%—75%为单体黄铁矿10%-20%为富黄铁矿连生体,脉石矿物为白云石等

 影响跳汰选礦机选别效果的主要因素有:(1)给矿粒度、给矿品位;(2)人工床石的粒度组成:(3)人工床层的厚度;(4)冲程、冲次:(5)给矿量;(6)给矿水及筛下补加水。根据最佳工艺条件进行了跳汰稳定试验其流程如图3所示。其试验结果见表4

 跳汰试验结果表明,对于-4+1mm粒级的致密块状矿石经过隔膜選矿机一次选别后,可达到含硫36.13%、硫回收率为84.49%的技术指标显微矿镜下观察结果表明,试验矿样中的黄铁矿与脉石形成复杂连生关系在破碎过程中易产生黄铁矿一脉石连生体,影响解离效果在不磨矿的情况下,跳汰精矿只有少数(10%-15%)为单体黄铁矿70%—80%为富黄铁矿连生体,少量贫黄铁矿连生体富黄铁矿连生体与脉石密度差异大,试验结果表明富黄铁矿连生体也可以富集在中重产品中跳汰尾矿中黄铁矿主要以连生体的形式存在,以贫连生体形式存在的黄铁矿与脉石密度差异较小因此难以回收。

 根据各设备的最佳操作条件进行了全流程试验结果。

 全流程试验流程见图4.试验结果见表5

 试验结果表明,对于云浮硫铁矿低品位难选致密矿石在不换矿的情况下,分级—重選的工艺流程可获得精矿含硫37.11%、硫回收率为84.06%技术指标。

 对所提供的矿样在不磨矿的情况下采用粗粒跳汰一细粒螺旋流程进行重选试验,取得了较好的技术指标试验结果表明,不论跳汰和螺旋一次粗选都可得到较高品位的硫精矿。该工艺流程简单、设备投资小、生产荿本低采用这种低耗无污染的生产工艺不仅能够实现从低品位矿石中提取合格硫铁矿的目的,而且减少矿山生产过程中产生的“排弃物”对矿区环境的污染

 巩义市佛瑞机械厂是专业的制造厂家,本厂对硫铁矿的洗选和提取有丰富的经验并设有完善的试验平台,可免费為客户进行选矿试验设计工艺流程和设备配置,欢迎来电咨询联系电话:9.

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