有熟悉海天注塑机安全门电路图电脑板接线的吗

这是一台海天注塑机安全门电路圖注塑机出现的故障现象机器报警:“安全继电器未复位,请重新打开安全门”

首次遇到这种故障,排查起来确实花了些时间

开始以為是安全门没关好引起的。但重复检查开关前后安全门都没问题逐个检查前后安全门的行程开关,急停开关都是各个触点动作良好,無掉线或接触不良的现象

考虑从报警中的安全继电器查起。这是一款皮尔磁安全继电器型号piIz PNOZ x2.8p。

该型号安全继电器中的A1A2端口接±24ⅴ直鋶电源;s21,s22s11,s12之向接急停开关常闭触点;s12s34之间接复位按钮(如果不需要手动复位,希望自动复位短接s12、s34就可)。

当在手动状态下开关一次安铨门安全继电器与其旁边的两个中间继电器指示灯会亮起,电脑显示屏无报警显示但只要做动作,即出现故障报警同时三个继电器嘚指示灯也不亮了。

而安全继电器上A1与A2端口的±24ⅴ直流电源来自直流电源盒上其中一组v+、v-端

检测发现,在显示屏无报警时该直流电源盒上两组v+与v-之间的电压均为±24ⅴ。

而在电脑报警“安全继电器未复位请重新开关安全门”时,用万用表检测到:联接到安全继电器A1、A2端口嘚直流电压只有5v左右而电源盒上另一组v+、v-端口电压仍正常为±24v。

这一发现让我为排除故障又更近一步了,这说明电源电压变化的那一組有线路短路的故障

经仔细挪排查,原来是用来接吹风功能的电磁阀的那组电源线短接到一起去了于是造成电源盒输出的电压变低。洏安全继电器在电源电压不足的情况下无法正常工作故出现上述报警故障。分开并绝缘好短路的电线后故障排除,注塑机正常运作

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之前小编一直都是在介绍注塑机機械手相关的知识但是其实我们的一直都是要搭配注塑机去工作的,所以我们不仅要对我们的机械手相关知识要了解非常清楚我们还嘚了解注塑机的专业知识,这样我们才能更好的去服务我们的客户那么今天就介绍一篇权威的注塑机有关知识的问题点。

第一个问题点:注塑机又开不了模了,有压力,有速度,有油到油缸,压力120kg,为什么老是经常开不了模

1首先检查是不是开锁模油缸油封损坏了

2是不是锁模机构机械部分卡住了

3检查一下开模阀;看看是不是阀芯不到位

4速度和压力,位置参数恰当吗?

5是不是开模位置已到.看画面检查电子尺或开模停行程开關.

6如果时常出现这种问题,首先要检查油路部分,但机械部分更要着重检查,看有没有连杆磨损或者不平稳等情况出现

第二个问题点: 手动开模時正常.但在半/全自动时,当开模到设定位置时稍停而不终止,随即再显示慢速.快速所设定的PF值.至使开模超程无法生产.

①P,F设置过大;也不存茬开模惯性的问题.

1 开模背压没有设置或与此有关的油路故障

2 开模快慢速位置转换点设定不合理

3 开模电磁阀阀芯检查

4 P.Q阀检查,阀芯移动是否線性

5 电脑输出是否有讯号停止滞后现像

6 开模压力,流量设置太大

第三个问题点:有一台海天注塑机安全门电路图240机,服役不到十年.一年多以前洇为经常不开模,曾经换过全套机铰.今年七月,这台机又锁上模后打不开,需要用人力敲开.八月份,我们又把机铰钢套整套换了,可是并没彻底解决問题,还是老毛病经常复发具体情况

  1. 锁模到低压保护位置时,两根十字架导杆有被往上抬的迹象,开模时有被往下压的迹象,开不了模的原因正昰十字架过不了那个※点,所以一敲就等于加了一点外力模就开了;
  2. 已经采取过的措施:除了换过机铰钢套外换过十字架铜套,怀疑哥林柱不平衡就又调整了平衡但故障依旧!

2根导杆换掉! 怀疑变型2 可以调节一移动板的垫脚,将移动板调高一点机器使用过久, 磨损等原因导至移動板下沉。

3 确认是由于首次拆换机铰钢套时各道工序没 按原位恢复出现装配误差,导致上下曲臂不 一致引起该故障.应列为公司的淘汰机之列。

4 停机时千万不能高压锁模

第四个问题点:有一台塑机出现了4次这种情况了,以前是用增大系统压力,和流量;用锤子敲曲臂;用千斤顶顶,用荇车背打开的.而这次以上方法都用过了都打不开,4根导柱螺帽也松不了.请教还有什么办法能打开这台机器.

1 把锁模油缸活塞杆与十字都连接的螺母松掉1cm左右,再开模, 利用它的惯性应该70%打开

2 把慢速开模位置设为0,快速开模压力、速 度设为最大试试

3 检查曲臂,一定有磨损(调换)

4 锁模十字架兩边的导杆松掉.就一下准能打开另外机器要调一下四柱的间距 要不还会打不开的

5 首先要区分是电路问题还是油路问题,在不开模时,  检查24V电是否到了电磁阀上,系统是否有压力

6 也有电子尺的问题,看电子尺在不开模时候 数字是不是正确的。

7 用千斤顶放在曲臂十字架和顶出油缸之间,使其顶紧后,稍稍的用机台开模力即可.

8 在模具四周平衡的锁紧固定螺丝,(保证对称的8只螺丝以上).再次确认模具安装无误后,调整好开模缓冲,放低開模速度,然后依次加大 开模压力.

第五个问题点:半自动工作时打开前安全门,模具自动打开,不知哪里出了问题

1 程序设置规定半自动工作时茬注射动作未进行前不能打开安全门(进口设备)

2 检查安全门行程开关!!

3 检查合模是否终止 I /O 观查

4 程序出错(国产正常)

第六个问题点:模具开到底之後,还会弹回20mm左右是怎么回事?

1开模行程设定不合理,缓冲速度压力太大,位置太小.

2開模油缸有空气也會有此現象

3应该是在顶出时慢慢爬行20mm吧,如果是这样就检查合模阀。

4先查换向阀中位情形及油缸密封件.还有压力的斜率

5通过沉头螺丝调节开合调节开合模换向阀内部导引油尛孔子(X、Y)可缓解

6还有可能是油箱空气滤芯堵塞排气不畅!

7开锁模油缸内泄.检查活塞密封圈和活塞与活塞杆之间螺纹内泄

第七个问題点:注塑机刚注射完毕突然停电,过了4小时来电后启动机器,发现开模开不了,怎么办 ?

1 检查一下开模电路部分是不是有什么东西烧了 (在无输出凊况下)

2 是模具的事,因为停电太久,加上里面有产品,一下把它涨住了

3 可能是开关模的电磁阀卡住了.把开模的压力加一加试试

4 调整PQ后开模.然后恢複

5 如果不行就只好用千斤顶把模板顶开了。

第八个问题点:150T开射台动作或射胶动作时,模具会慢慢打开,开闭模的换向阀也换过几个都不能解決问题

1 有没有检查一下开关模阀底下的液控阀俩侧是否有一个弹簧断了.

2 锁模太紧,再调一次(半自动时)

3 锁模油缸油封内泄检查(半自动时)

4 锁模终行程开关压的太前(半自动时)

相信你仔细看完这些资料,那么你对自己的注塑机是不是有更进一步的了解呢我们对注塑机都这么专业,那么我们自己是一家生产厂家我们对自己的机械手的产品那更加是了如指掌了,相信不管你们是什么注塑机多少吨的,生产什么产品我们都能为你量身制定一套完善的自动化方案

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