鸣志步进马达达驱动a3972sbt芯片容易坏吗

IC MOTOR DRIVER SER 24DIP
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主流步进驱动IC选型指南
10:08:42&&
主流步进IC选型参考
特点点评:
1.& TB6600作为东芝最新的大功率驱动IC,拥有最大驱动能力,最高16细分,适用于部分86及全系列57步进电机,芯片自带欠压、过
流、短路保护,而且自带5V逻辑电源,和LV8727并列为目前最高性价比的大功率驱动IC。
2.& TB6560AHQ无疑是目前应用最多最广泛的步进驱动IC,适用于57及以下步进电机,由于出货量大所以价格便宜,且现货充足。
3.& TB62209是最成熟的表贴式步进驱动IC之一,也曾经是性价比最高的42系列步进驱动芯片,但正逐渐被LV8731所取代。
4.& LV8726是三洋针对于大中华区特别设计的一款驱动IC,电压高达60V,因为是外接Mosfet所以电流可以达到10A,最大128细分,且具有目前
所有主流驱动IC的功能,目前还在内部测试中,预计今年下半年可以面市。
5.& LV8727是三洋已经批量供货的最大功率驱动IC,前身是三洋给国内某公司定制的THB8128,三洋被安森美收购后将此IC做了工艺升级并小幅改
善了封装方式,拥有最大驱动能力,虽然稍逊于东芝的TB6600,但此IC细分数高达128,除了常用的保护功能外,还带有自动半流
功能,价格也与TB6600相当,因此和TB6600并列为最高性价比大功率驱动IC。
6.& LV8729是目前性价比最高的高细分表贴驱动IC,前身是三洋给国内某公司定制的THB6128,三洋被安森美收购后同样将此IC做了工艺升级,且
大幅改善了封装和管脚排列方式,适用于部分57、全系列42及以下电机。
7.& LV8731是三洋推出的非常成功的一款马达驱动IC,被誉为同级别中最高性价比,原本三洋的策略是剑指东芝的TB62209,但经过测试我们发现
参数和驱动能力完全超越后者,已经和Allegro最成熟的A3977同一水准,且凭借新的工艺、多重保护以及自带逻辑5V,使得A3977也只能望尘
莫及。因此在2A以内电流的应用中,如果没有高细分的要求,LV8731是最好的选择。
8.& LV8772是在LV8731取得成功后,为实现更大电流做的一种尝试,保持原有功能不变,封装采用更大的DIP方式,并且预留了金属散热接触面,
适用于大多数57电机。
9.& LV8702是业界唯一一款带有高效率模式的驱动IC,拥有驱动能力,可适用于大多数57系列、全系列42及以下步进电机,带有过流、
短路和过热保护,自带5V逻辑电源。此芯片最大的特点是可以根据负载情况自动调节输出电流大小,以使整个步进系统达到安静、高效、节能
和低发热的目的,并且大大减少了发热,另外此芯片还带有堵转输出报警功能。
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A4988步进电机驱动板常见问题总结
4988步进电机驱动板是3d打印机最常用的板子了。大部分打印机都是采用此方案来驱动步进电机的。1、4988驱动板可以驱动57电机吗?4988可以驱动的电机跟尺寸关系不大,主要与工作电流有关,理论上电流小于2A的步进电机都是可以驱动的,不论是42还是57电机。2、可以驱动多大的电流?如果4988芯片上没有加散热片,电流最好在1.2A以下。如果加散热片,电流可以达到2A。3、步进电机的连接方式是什么?正如4988板子背面所标识的,连接方式是依次连接步进电机的1B-1A-2A-2B,或者反向为2B-2A-1A-1B,或者1A-1B-2B-2A,其它的方式一次类推。如果你的电机线是标准的红蓝绿黑的颜色,可以按照颜色连接为:红-蓝-绿-黑,或相反:黑-绿-蓝-红。4、如何调节相电流?相电流的大小跟步进电机的扭力有直接关系,如果感觉你的步进电机扭力不足,可以加大4988板子的电流配置。驱动板是通过一个小的电位器来实现对输出电流的配置的。可以通过用万用表测量电位器中间管脚的电位。电位和电流的关系满足下面的公式:Vref = A*0.8.也就是如果你想配置电机工作电流为1A,则电位应该配置在0.8V。默认的元件配置可以将电流调节到1.5A,如果需要更大电流需要修改电路中的R1,将30K的阻值改为20K(左右),就可以将电流调节到2A左右。5、4988板子的细分如何配置?4988板子细分配置需要ramps或其它相似板子的短路块来配置。ramps上对应每个4988驱动都有ms1,ms2,ms3三个短路块来调节细分(需要取下4988板子才可以看到),ms1
|全细分 yes
|1/2(2细分) no
| 1/4 (4细分) yes
|1/8(8细分) yes
| 1/16(16细分)6、接上电机后,电机不能正常运行,在左右抖动,是什么原因?电机出现抖动一般有两个原因,一是缺相:可能是4988板子没有焊接好或因为外力导致4988的输出端某一相断开,造成电机缺相从而抖动。也有可能是步进电机接线只用一相没有连接好;而是两相接错:如果步进电机没有按照正确的顺序进行连接,电机也会出现抖动的情况,请按照问题3进行正确的连接。7、4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗?可以,两相连线按照问题3连接,将中间抽头悬空即可。8、电机停止转动时会有滋滋的电流声。首先说明的是这是正常现象。步进电机的特点是走特定的角度而不是一直转,所以步进电机都有一个参数,步距角。如果通过细分,可以最小走 步距角/细分数的角度,比如步距角为1.8度的步进电机,采用16细分,最小可以走的角度是1.8/16=0.1125度。但由于这个角度非常小,并且不一定在电机物理所在的位置(1.8度为一个物理位置),所以步进电机停止时也需要通电,从而保证电机不会自动跳到物理步距角上。因为这个特性使得步进电机在静止时会有电流声,这属于正常现象,不用担心。
大神,我使用的是RAMPS板子,固件烧写之后,调试步进电机的时候,如Z轴 ,前进10MM,步进电机出现丝丝的声音,但是轴不转动。为何?我的4988驱动板,调整到了1.6V
@ 应该是电机相线接错了。空载试试。
大神,我使用的是RAMPS板子, Prusa i3打印机,z轴用m5丝杆0.8间距,算出固件z轴4000脉冲运动1毫米。软件控制前进后退正常,但z轴归零,电机只响不转,电机空载后一样不转,当中调过电流也没用。我想是不是归零速度加倍,脉冲太快,电机反应不过来,乱了。期待大神赐教
@ 安装以下排除法进行查错:1、更换z轴4988驱动测试是否能正常,否则进行下一个;2、z轴一直不能正常工作?取下z轴驱动,看底下是不是有三个短路帽,缺少会造成细分不是16;3、手动控制z轴移动什么现象?是否正常?4、更改4000数值为较小的数字再进行测试。5、更换电机测试,有可能电机相线接错。
好的,明天试试,深夜打搅了
调好了。还是归零参数问题“#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 4*60, 0}” 把4*60改为2*60
每秒2毫米归零速度完全正常。看来我猜对了,呵呵,原来参数是默认的不太适合我的M5丝杆(丝杆螺距0.8毫米电机移极限了)脉冲太快电机有点反应不过来。那天我再试试3*60行不行,现在有点偏慢。
请问下4988下面的三个都插有跳线是多少细分呢?
&&via iPad
@ 默认是16细分,上面写的yes,表示插上短路冒
如果要测量4988上的电位器电压,应该这样测量:万用表黑表笔(负极)接右上角的红圈位置,也就是GND;万用表红表笔(正极)接左侧的红圈位置,也就是4988的电流参考电源。测量后得到的电压通过公式Vref = A*0.8 进行转换得到对应的电流值就可以了。注意: 所示公式是我的4988板子的,其它厂家板子可能因为元件配置不同,公式会有差别。
请问我驱动板加了散热,工作时温度却很高最高到80℃,单位器的电压0.8V
@ 每个都这么高温度?
X、Y、Z三个轴的高,我调小了些温度降下去了,但是速度快了就容易失步。与理论的电压不符
@ 发热是正常的。
我的X.Y电机在打印时出现电机抖动
@ 手动控制可以吗?接线正确吗?
你好,我使用的是mega controller和a4988,控制进料电机(最大电流2.5A)的a4988调到了最大电流,即1.6V左右,风扇直接用了大风扇6010对着吹,且有散热片,固件用的是marlin,遇到问题是:启动后,马上运行prepare-〉move 0.1mm-〉extruder,运行正常,进料拉力很不错,停止一会,再次运行,会有咳嗒声,拉力不够,有拉不动而前进一步退回原位的情况;启动后,等待一段时间,运行prepare-〉move 0.1mm-〉extruder,会有咳嗒声,拉力不够,有拉不动而前进一步退回原位的情况;将驱动口更换为z轴,情况相同;对了,我把加热模块拿开了,且将进料限制温度修改得比较低,可以马上进行进料调试。不知道到底怎么处理。
@ 挤出机里有料吗?如果有料,需要先预热才可以挤出。否则会有类似问题。
有料,实验时把熔融喷头和喉管整个去掉了,只是实验进料电机及进料装置的流畅性,出现了这个问题。请问在marlin固件哪里可以调整进料电机脉冲占空比或频率的地方
@ 那是不是挤出机太紧了?松一下试试看。那两个参数修改不简单。你可以研究一下stepper.cpp文件中的代码
好的,谢谢
&&via Android
我电机接上后电机只振动不转动是怎么回事?
@ 很可能是线顺序接错了。
线是否接错怎么看呀,可以改回来吗
线是否接错怎么看呀,可以改回来吗@
@ 把四根线中的,靠边两根换一下试试
&&via Android
@ a4988能接五线的步进电机么?
@ 貌似不行吧
您好,我的步进电机接在RAMP1.4上 用pronterface偶尔转一下,甚至我一个信号开始不转动结束的时候就开始转动几下。其他时候都是电流声,有的大有的小。那位知道为什么?我接线是1A2A对一个线圈 1B2B再对一个,电流调整过了 目前用万能表测调整螺丝的引脚处电压最高1.28 电机要求1.68A电流。
追加以下,之前查资料可能有误,但是奇怪的是,我按照以前上述的接线方法偶尔电机也能转,按照本文的接线方法1A1B和2A2B也能转,但是都极不稳定。哪位大神帮帮我。谢谢!
@ 确保温度正常,限位没有触发再测电机
你好,我用的光驱里的电机,但是只会往一个方向转,另一个方向出现抖动情况
@ Andy,你好,很高兴看到你的详细讲解,我现在打印的时候出现掉步的情况,客服告诉我要调节驱动板电压,刚看了您分享的图,GND那个位置我看到了,负极接的位置能麻烦您在拍个清晰点的照片吗?谢谢了
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STM32控制步进电机,驱动芯片,芯片总是烧毁,请大...
本帖最后由 wangxiansen 于
23:29 编辑
使用STM32F103做主控芯片,控制步进电机,驱动芯片选的Allegro的A3981,后来改为A3979,可是仍然不能驱动电机,要么是电机不动,要么电机转动一会就把芯片烧掉了,再后来连STM32都一起烧掉了。
然后SENSE电阻也更换了好几种,依然是同样的问题,步进电机的接线用其他驱动试过了,没问题。希望大家帮助下,是不是电路原理就有错误,还是其他问题.
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希望有经验的大侠帮帮看下怎么回事
自己帮顶下
为什么要在驱动电源输入加D14和D15二极管?这不是找死么?
本帖最后由 yaxiaoyu 于
20:28 编辑
驱动电源输入端 二极管都拆掉
用芯片手册的 参考电路就可以跑起来
你不要接电机 直接接100R电阻&&看看电流波形,或是再减小电流看看&&没有SIN 电机肯定不动的。 你这个是需要输入方向和脉冲才会动的。
我们有这样的芯片,提供方案的,加
为什么要在驱动电源输入加D14和D15二极管?这不是找死么?
对电源驱动类知识了解的不多,怎么讲?A3981典型电路上就有个二极管,原理图里是个整流二极管。是电机运行时会有逆变的效应么?这个二极管就是错误的?
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你不要接电机 直接接100R电阻&&看看电流波形,或是再减小电流看看&&没有SIN 电机肯定不动的。 你这个是需要 ...
是的,用STM32输的PWM作为输入脉冲用,另外一个GPIO作为方向信号。
本帖最后由 myqiang1990 于
17:41 编辑
对电源驱动类知识了解的不多,怎么讲?A3981典型电路上就有个二极管,原理图里是个整流二极管。是电机运 ...
注意原厂提供的二极管和电容位置,和你自己原理图的位置!明显你有问题,L6205文档中说了,因为二极管的单向导电问题,电机的续流电流没办法回流到电源端,或者存储电容中,会在VCC端引起高压!击坏IC!所以你的不坏才怪~
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注意原厂提供的二极管和电容位置,和你自己原理图的位置!明显你有问题,L6205文档中说了,因为二极管的单 ...
大赞!谢谢你哈
注意原厂提供的二极管和电容位置,和你自己原理图的位置!明显你有问题,L6205文档中说了,因为二极管的单 ...
这个手册讲的好详细!!!太感谢了!!!
注意原厂提供的二极管和电容位置,和你自己原理图的位置!明显你有问题,L6205文档中说了,因为二极管的单 ...
果然厉害,学习了。
好牛逼的说明书!
赞10楼,学习了
给上面的坛友点个赞。我用过3979.驱动57电机有点大了,要注意电机电流不能太大,不然带不动了。
学点经验,最近要做步进电机的项目,谢谢
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